8月04日组织试生产了9个批号的45钢,轧制规格Φ6.5mm。本次试生产采用了一套工艺为结合各厂家工艺参数,参照前两次次试生产经验,经相关人员商讨,制定的生产工艺参数。现场组织了对各关键工艺参数控制的数据收集,并取样进行了组织性能分析。
一、工艺参数的现场设定情况:
开轧温度:935±20℃,
精轧前温度:900±15℃,
吐丝温度:810±15℃,
采用标准性冷却,入口段风冷辊道速度50m/min。
风机开启8台,前4台风量70%,58台开60%。保温罩全部打开。
二、工艺参数的实际控制情况:
①、开轧温度的控制:
设定温度为935±20℃,开轧温度符合工艺要求。
②精轧前温度的控制
设定温度为900±15℃,精轧前温度均控制在了925℃左右,未按设定控制。③吐丝温度的控制
设定温度为810±15℃,吐丝温度控制偏上限,不过没有超出内控要求范围的现象,波动比较稳定。④各风机末温度
各段温度控制比较稳定,波动不大,发生相变的区段于第三台风机处。
三、性能、组织检测:
盘卷时效5天后实测的抗拉强度和断后延伸率如表1:
复检上看,抗拉强度基本在770MPa左右,延伸率与断面收缩率比初检有所提高;这些样品中,强度偏高、延伸率偏低的的样品,为风机强吹的样品,由于轧制不顺,导致盘卷停在辊道上,受到强吹影响,总体影响不算大。
盘卷O、N含量,金相组织、非金属夹杂物分别如下各表所列:
从检验结果看,没有产生马氏体、魏氏体等异常组织,晶粒度也相差稍大,不过基本在7-9级,但由于现场轧制不顺利,有的钢坯在加热炉内加热时间过长,表面脱碳比前一次明显增加,内控标准要求不大于公称直径的1.8%(即不大于0.117mm),近一半样品超内控要求,尤其36炉号,脱碳高达0.23mm,需要引起重视。
其中,质疑2为盘卷停在辊道强吹的样品,组织和晶粒度与正常轧制差别不大。
表4:非金属夹杂物分析
非金属夹杂物控制方面比前两次试生产均稍有改进,但是,36炉号依然有超标现象,需要近一步改进。
表5:O、N含量分析
(1)连铸坯气体含量:目标气体含量控制为O≤40PPm、N≤40PPm,本次试生产与目标控制相比,[O]含量高很多,而连铸坯的气体检测结果与目标值很接近,具体原因仍需查找。
四、结论:
第三次试生产的45钢力学性能比前两次试生产时检验的力学性能均有很大改善。
金相组织方面,组织无异常组织,晶粒度基本在79级,与潍坊、XX的类似,有一半以上样品脱碳层超标,需要再商定判定问题。
非金属夹杂物方面,一个C类2.5级,一个Ds类2.0级,炼钢方面需要对夹杂物的控制加以重视。
气体含量方面,N、O含量控制,连铸坯气体与成材的气体中的[O]差别过大,具体原因需要再查找。
从这次南通考察,客户对45钢的质量要求并没有想象的那么高,其他厂(包括沙钢)的产品也不是没有问题。
总体上看,本次试生产中除脱碳层外,其他性能均良好,只是脱碳层超处国标控制要求,所以这批产品的销售仍需商锥。
技术中心品种研发处线材科
孟XX业军
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